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勘探与钻采工程

大庆油田稳步拓展外部市场

2009/3/19   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
在提速产品质量优化之路上,都使出技法,成效良好。
  烯烃事业部拥有巴陵石化化工型原油加工装置,为使生产的催化汽油完全达到国Ⅲ车用汽油标准,他们完成了对催化裂化专利技术MIP-CGP的消化吸收工作,在今年6月的装置大检修期间,实施了汽油质量升级改造后。三季度以来,烯烃事业部先后实施了3次催化汽油标定,针对不同原油比例,优化工艺方案,确保了炼油装置运行稳定,汽油质量稳中趋优。10月中旬,在组织对93号和97号两种牌号汽油的国Ⅲ标准小试试验中,生产技术人员经过多次调优,确定最佳方案,生产的催化汽油完全满足国Ⅲ汽油调和要求,已具备组织新标准汽油出厂能力。
  同时,该事业部还开展石脑油原料预处理装置液膜脱臭新技术工业试验,扩大液膜脱臭新技术应用领域,持续提升溶剂油和稀释剂等自销产品质量,达到预期效果。在做好有关稀释剂和CPS-200溶剂油料质量的持续提质改进。在液膜脱臭再用吸附剂精制的基础上,该事业部增加了吸附脱色工艺流程,保证了一种牌号为T-150稀释剂的颜色和储存安定性满足用户使用要求。目前,他们正继续推进新建CPS-200溶剂油料液膜脱臭装置。届时,结合现有吸附精制工艺,该部可将全部CPS-200溶剂油料提升改质为满足市场需要的中高档牌号为TB-200稀释剂产品。
  化纤级环己酮是巴陵石化环己酮事业部的特色产品,相比溶剂级环己酮,化纤级环己酮质量要求更高,特别对环己酮中己醛和2-庚酮含量有严格要求(≤40PPm),为了去除溶剂酮中PPm级的己醛和2-庚酮,事业部采用新技术优化工艺,虽然提高了产品质量,但增加了生产成本。今年,该事业部在开发新的脱己醛和2-庚酮工艺上进行尝试,采用吸附分离的方法脱己醛、2-庚酮,取得理想效果。他们还在环己酮装置建成工业侧线实验装置,重点研究吸附剂再生问题,环己酮产品有望全部达到化纤级质量标准。
  巴陵石化合成橡胶事业部,是世界上继壳牌、飞利浦公司后,第三家拥有锂系聚合物(热塑性弹性体)技术自主开发产权的企业,该部拥有SBS、SIS、SEBS、TPE、TVA等五个系列、近50个牌号锂系聚合物,年产能达到22万吨规模。他们瞄准国际同类产品,一方面进行技术改造,脱除溶剂中的杂质,一方面进行SEBS胶液后处理技术开发,持续消除加工颜色和透明性不稳定等质量缺陷,SEBS产品质量明显改善,今年产销率100%,成为创效主产品之一。
  巴陵石化环氧树脂事业部主要产品之一的氯丙烯,在高温条件下易变色问题一直困扰着产品市场的推广和开拓。该事业部成立质量攻关小组,在氯丙烷车间、实验室和项目部的配合下,采取现场监测与小试相结合,提出了一系列改进方案。多次试验结果表明,方案稳定可靠,能有效解决变色问题,并具备工业化条件。为及时把技术创新成果转变成市场效益,事业部及时申报并得到批准后,新建了氯丙烯脱色中试装置,有关装置交换使用。目前已实现工业化生产,产品色泽稳定,优级品率达100%,销售情况良好。
  近一年来,巴陵石化己内酰胺事业部通过实施"氨肟化环己酮肟-己内酰胺精制技术"研究,稳定优化加氢工艺、改进重排工艺,己内酰胺质量攻关取得突破性进展,在去年6月已内酰胺新精制线产出优级品后不久,新、老两条精制线己内酰胺优级品率均稳定在90%以上。该事业部生产的己内酰胺产品,经广东一用户在高速民用纺丝方面进行试用,基本能满足高速纺民用丝用己内酰胺质量指标要求。今年初以来,己内酰胺新精制线产品优级品率达98%以上。圀规范有效管理。
  积极搞好外部市场人才队伍建设。大庆油田要求通过抓培训、抓骨干、抓引进,建设一支高素质的国际化人才队伍,满足市场开发迫切需要的同时,更ă