[中国石化新闻网2013-05-07]九江石化连续重整车间以打造一流装置为目标,通过科学管理、优化操作、强化责任、积极开展劳动竞赛等措施,寻找节能降耗的突破口及亮点,取得明显成效。

针对生产实际,车间一方面认真落实各项节能措施,装置处于低负荷运行情况下,在不影响安全生产的前提下,通过卡边操作,优化设备运行工况,确保大型机组及泵的最低运行工况,充分发挥变频设备功效,降低电耗、水耗。车间坚持把节能降">

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九江石化连续重整车间节能降耗成效明显

2013/5/8 8:52:43   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2013-05-07]九江石化连续重整车间以打造一流装置为目标,通过科学管理、优化操作、强化责任、积极开展劳动竞赛等措施,寻找节能降耗的突破口及亮点,取得明显成效。

  针对生产实际,车间一方面认真落实各项节能措施,装置处于低负荷运行情况下,在不影响安全生产的前提下,通过卡边操作,优化设备运行工况,确保大型机组及泵的最低运行工况,充分发挥变频设备功效,降低电耗、水耗。车间坚持把节能降耗的任务细化、分解到装置、班组,明确管理人员的责任,并对分解指标完成情况通过劳动竞赛进行奖励,极大提高了职工的积极性。另一方面,车间从细节抓起、从点滴做起,对办公楼内照明灯、生活用水加强管理,形成了职工自觉节水、节电的良好氛围。

  车间技术人员想方设法通过优化工艺操作及工艺参数的卡边操作,如通过摸索汽提塔汽提蒸汽的下限量,每小时降低汽提蒸汽1.0吨,减少了装置外排含硫污水量。对4台关键机泵采取叶轮切削,节约用电10余万度。车间不断强化职工节水意识,装置新鲜水的消耗明显降低,每个月由以前的1500吨左右降到了现在的900吨左右。通过积极落实以上各项措施,装置的用水量及污水外排量大幅降低,为缓解公司节水减排压力、提高装置运行效益作出了贡献。

  今年1-4月份,车间累计能耗为19.6千克标油/吨,节约瓦斯500多吨。随着3.5兆帕蒸汽管线等设施及时施工到位,每小时回收蒸汽25吨,装置能耗在60%的超低负荷工况下由初期的130千克标油/吨稳步降低到现在的90千克标油/吨左右。