[中国石化新闻网2013-04-17]面对严峻的效益形势,茂名石化炼油分部三管齐下,在抓好炼油改扩建、炼油全停大修准备工作的同时,通过优化资源配置、装置运行和多产价高利厚小产品,千方百计挖潜力降成本增效益。

4月份,公司计划加工原油153万吨,炼油分部对原油加工品种、中间原料流向等方面进行深度优化,最大限度提高效益。他们在做大一次加工装置处理量的同时,提高催化裂化、渣油加氢等二次加工装置配渣能力">

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茂名石化炼油精细优化降本增效

2013/4/18 8:58:42   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2013-04-17]面对严峻的效益形势,茂名石化炼油分部三管齐下,在抓好炼油改扩建、炼油全停大修准备工作的同时,通过优化资源配置、装置运行和多产价高利厚小产品,千方百计挖潜力降成本增效益。

  4月份,公司计划加工原油153万吨,炼油分部对原油加工品种、中间原料流向等方面进行深度优化,最大限度提高效益。他们在做大一次加工装置处理量的同时,提高催化裂化、渣油加氢等二次加工装置配渣能力,把性质较好的焦化原料转化为渣油加氢原料,改善原油采购结构,降低采购成本。并根据渣油加氢装置今年10月份停工换剂,用部分相对劣质的原油渣油做渣油加氢和丙烷原料,使渣油加氢催化剂功能在停工前能够“吃干榨尽”。同时,通过多产沥青,提升炼油“吃重”能力。今年,分部将沥青产量目标定为100万吨,比去年多20万吨。3月份,全月生产沥青9.85万吨,外销9.82万吨,均创历史新高。

  优化装置开停是降低成本的法宝。3月份,低粘度基础油价格走低,润滑油装置盈利能力较差。“我们及时停下了轻质系统润滑油装置半个月,降低生产成本。4月上旬,我们又根据产品盈利情况,重新开起润滑油装置,增创效益。”分部生产处技术人员叶威介绍。

  新装置节能空间非常大。分部按照装置价值量、效益最大化的原则,比学先进,精心优化,使新装置高效运行增创效益。五号常减压装置对标天津、青岛大常减压装置,优化内部换热系统,将换热终温提高3℃,初顶油干点温度提高20℃,减少加热炉进料20吨,降低了能耗和成本。“经过优化调整,五常能耗预计4月份能达到设计值,我们有信心将五常开出中国石化同类装置一流水平。”三号常减压车间主任黄郁春说。

  在重整车间,记者感受到了班组员工增效的紧迫感。经过前段时间的优化攻关,重整装置负荷率提高了38%,班组员工正24小时轮流监控,紧盯参数,确保装置平衡。“做大装置处理量多产氢气可以提高加氢裂化装置负荷,虽然班组工作量大了,但是能够为分部增效,大伙都十分乐意。”重整车间职工杨波说。据悉,新加氢裂化装置负荷也从70%提高到87%,创效明显。