[中国石化新闻网2012-12-21]据最新生产数据统计,全面升级后的长炼加热炉系统,干气消耗量同比下降3.3%,创历史新低;热效率平均提升5%,达到了93%,超历史最好水平,实现了高能耗装置全面低消耗经济高效运行。

目前,长炼生产系统的加热炉主要消耗催化、焦化干气,是能源消耗量最大的加热装置。因此,如何降低干气消耗,提高加热炉热效率,成为长炼管理部门和作业单位的重">

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长炼高耗能装置经济高效运行

2012/12/21 9:56:37   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

   [中国石化新闻网2012-12-21]据最新生产数据统计,全面升级后的长炼加热炉系统,干气消耗量同比下降3.3%,创历史新低;热效率平均提升5%,达到了93%,超历史最好水平,实现了高能耗装置全面低消耗经济高效运行。

  目前,长炼生产系统的加热炉主要消耗催化、焦化干气,是能源消耗量最大的加热装置。因此,如何降低干气消耗,提高加热炉热效率,成为长炼管理部门和作业单位的重要工作之一。

  “排烟温度和氧含量是判断加热炉热效率高低的关键指标,我们就看住这些指标。”炼油二部重整班长姚玉杰说。为了有效控制加热炉各项运行指标,长炼在各生产装置间广泛开展操作劳动竞赛,提高操作人员优化操作的积极性。目前,在保证设备安全运行的前提下,将各加热炉排烟温度平均下降20%,氧含量始终控制在2-5%,达到了低消耗状态。

  “使用信息技术,加热炉的操作数据在网上共享,大家都来盯着,能耗肯定下得来。”长炼质量技术处负责人蒋文军说。长炼将IP21(远程监控系统)运用到加热炉运行监控上来,实现现场操作、控制管理、生产调度三级监控。10月23日,值班干部夏燕军通过IP21系统发现加氢装置加热炉出口温度偏高,立即联系操作人员进行调整,有效避免了隐蔽性能源消耗。

  加热炉热效率考核包括氧含量、排烟温度、负压值、炉膛温度等7个指标,降低该装置的能耗存在一定的难度。连续三个月来,长炼通过系列管理措施实施,加热炉各项生产数据全部处理优良范围之内。