[中国石化新闻网2012-06-26]"呜--"伴随着长长的汽笛声,又一列运煤的小火车驶进了扬子石化铁路运输分公司。在扬子石化,每天的铁路运煤量约2000吨;而每年的煤炭采购量高达230万吨,仅次于原油采购量,是中石化在南京地区煤炭用量的第一大户。

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扬子石化把煤炭“吃干榨净”

2012/6/27 9:33:41   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
Ľ>  [中国石化新闻网2012-06-26]"呜--"伴随着长长的汽笛声,又一列运煤的小火车驶进了扬子石化铁路运输分公司。在扬子石化,每天的铁路运煤量约2000吨;而每年的煤炭采购量高达230万吨,仅次于原油采购量,是中石化在南京地区煤炭用量的第一大户。

  在扬子石化,煤炭主要用于热电厂锅炉装置的燃料。"我们对煤炭的利用可以说是吃干榨尽。首先是提高锅炉的热效率,回收烟气余热,尽量把煤烧好;第二,就是实施烟气脱硫和脱硝改造,生产硫酸铵化肥;最后,剩余的煤灰和煤渣再综合利用,做水泥或铺路用;就连雨水中的煤泥,公司也会清理再利用。"扬子石化技术运行部能源管理科科长陈正宏告诉记者,尽管扬子石化是煤炭的使用大户,但在煤炭的使用上却是吃干榨尽,连废渣、废气和废液都不放过。

  供电标煤耗等关键指标总部领先

  1度,2度,3度……8度!6月6日上午,随着扬子石化热电厂5号锅炉余热回收装置进出口阀门的缓慢打开,5号锅炉的排烟温度由平日的150℃下降缓慢至142℃。余热回收试验项目喜获成功,烟气能量变废为宝!

  "项目投用后,5号锅炉的热效率提高了约0.7%,简单估算,每年能节省用煤一万多吨。"扬子石化热电厂锅炉车间主任宋俊告诉记者,锅炉的热量损失中,最多的就是排烟热损失,煤粉燃烧后,大量的高温烟气排入大气,不仅造成能源的白白浪费,同时也增加了烟气排放的后期处理难度。为此,从去年开始,扬子热电厂引进先进的节能技术,先对2号锅炉实施提效改造,在此基础上,又对5号锅炉实施了烟气余热回收的试验探索,此次试验成功后,扬子热电厂将推广至其余各台锅炉,届时扬子石化热电厂9台锅炉每年能节约煤炭约10万吨。6月底,该厂6号锅炉装置余热回收项目也将随之投用。

  宋俊告诉记者,在提高煤炭的利用效率方面,热电厂还有许多高招。首先就是"粗粮""细粮"科学搭配。根据煤质分析报告和计算结果,将高发热量和低发热量煤炭、高挥发份和低挥发份煤炭,以及高硫煤和低硫煤按比例掺混搭配,来提高煤炭的燃烧效率和锅炉运行的安全性能。在煤炭的燃烧过程中,没有完全燃烧的煤粉会随着煤灰一起排放,因此,车间严格监控飞灰中的含碳量(即可燃物含量),根据检测结果,优化调整一次风、二次风与煤粉的比例,以及煤粉的细度,确保煤粉燃烧充分。

  "我们每月召开经济活动分析会,并且把供电标煤耗、供热标煤耗等九项总部考核指标与系统内先进的企业对标,各生产装置也分别与中石化各自备电厂相关装置进行建标。尤其是锅炉装置,把控制排烟温度、提高锅炉效率等关键指标层层分解,落实到人,现在是班班争优,人人争先。"热电厂党群科科长陈诗昌告诉记者,近年来,扬子石化热电厂各项经济技术指标实现了大幅提升,尤其是今年一季度总部的热电专业综合指标竞赛考核中,扬子石化热电厂的供电标煤耗、发电厂用电率、入厂入炉煤热值差三项关键指标夺得满分,在总部热电竞赛中排名第一。其中供电标煤耗一季度累计为339.24克/千瓦时,创下历史最好水平;入厂入炉煤热值差由去年是460千焦/千克,下降至今年一季度的124千焦/千克。

  二氧化硫废气成为硫酸铵化肥

  燃煤锅炉在煤粉燃烧过程中会产生大量的烟气,主要是粉尘、二氧化硫、氮氧化物等成分,其中的二氧化硫又是形成"酸雨"的主要元凶。扬子热电厂厂长曹平告诉记者,热电厂每年烧煤约230万吨,产生的烟气排放总量占扬子公司的60%以上,而烟气中的二氧化硫排放到大气中,不仅造成污染,又是很大的浪费。因此,扬子石化2007年起,开始时了烟气脱硫工程。

  当时国内烟气脱硫技术有多条路线,较为成熟的是用石灰石吸收烟气中的二氧化硫,生成硫酸钙(石膏),俗称"钙法脱硫",然而由于国内石膏严重过剩,而仍有二次污染。因此,扬子石化从本企业实际出发,选择了先进的氨法烟气脱硫技术,即利用本公司炼油厂治理原油酸气时产生的废氨水,作为吸收剂,与烟气中的二氧化硫发生反应,生成硫酸铵化肥。此技术既消除了炼油厂废氨水的处理"包袱",又减排了二氧化硫,并因此产出硫酸铵化肥为企业增效,有效避免了二次污染的难题,可谓"以废治废,以废生肥"。

  2008年3月18日和2010年12月28日,扬子石化热电厂烟气脱硫项目的一期和二期装置相继建成投运,总投资超过2亿元,两套装置均通过了江苏省和南京市环保验收,被评为江苏省氨法脱硫示范工程,两套装置运行至今已经累计减少二氧化硫排放量21400吨,产出合格的硫酸铵化肥产品超过5万吨。

  "目前,我们热电厂的九台锅炉全部实施了烟气脱硫改造,脱硫效率超过了95%的设计标准,最好水平达到了99%以上;其中单塔运行周期达到了142天的国内最好水平;去年和今年年初,我们又对3号、4号脱硫塔实施了两轮技术改造和科研攻关,消除了气溶胶拖尾等问题,净烟气中二次污染物浓度下降了90%。"曹平说。

  废气废渣废液"吃干榨尽"

  曹平说,对于尾气的治理,热电厂是"三管齐下",不仅有烟气脱硫,还有烟气脱硝和粉尘治理。

  继2010年成功对9台锅炉实施全烟气脱硫后,扬子热电厂马不停蹄,投资1000多万元,于2011年启动了2号锅炉脱硝改造试验,以消除烟气中氮氧化物。扬子热电厂和西安热工研究院合作开展攻关,采用三重脱硝组合工艺,实现分级减排,经过50多天的奋战,2号炉脱硝改造项目去年年底一次开车成功,烟气中氮氧化物含量由原来的700到800毫克/标准立方下降到100毫克/标准立方,达到了国家新标准,成为中国石化系统内首套满足新国标的烟气脱硝装置,为同类电厂的烟气脱硝工作提供了成功经验。因此,齐鲁石化、金陵石化等兄弟企业纷纷前来学习考察。公司计划在南京市2014年青奥会前,完成全部9台锅炉的烟气脱硝改造。

  除灰装置是热电厂锅炉尾部烟气排入大气的第一道关卡,热电厂目前共有9台随炉配置的除尘器,由于国家环保要求的逐年提高,允许烟尘排放浓度日趋变小。因此,从2009年到2010年,热电厂用两年时间对9台除尘器实施"大手术",将原来单一的静电除尘方式全部改造为电袋复合除尘。这次脱胎换骨的改造,使每台除尘器效率都达到99.9%以上,完全达到国家新标准要求,排放总量控制在南京市政府下达的指标范围内。

  曹平说,目前,扬子石化热电厂的粉尘治理的效果达到98%,一年仅煤灰就有50万吨左右,还有约10万吨炉渣,均得到了综合利用,其中煤灰卖给水泥厂做水泥或者搅拌站做混凝土,而炉渣则用来制砖或者铺路,可谓"吃干榨尽"。

  不仅如此,就连雨水冲刷带走的煤粉,扬子热电厂也不放过,该厂建成了三级沉淀池,对煤场的雨水进行搜集,送入沉淀池进行沉淀,将沉淀出的煤泥晒干再利用,仅此一项每年节约燃煤1000多吨,挖潜创效70多万元。

  此外,扬子石化还挖掘煤炭的潜在功效,用煤炭掺烧化工污泥,实现污泥的无害化处理。化工污泥是石化企业普遍面临的难题,不仅处理费用高昂,而且容易造成环境污染。为此,扬子热电厂和西安交大联合开展技术攻关,实施污泥掺烧试验,2010年4月份试验取得成功,目前,每天的掺烧量污泥量约130吨,迄今为已经累计掺烧化工污泥2.5万吨。不仅及时处理了新污泥,而且把积攒了几十年的陈年污泥实现了彻底清理。