[中国石化新闻网2012-03-27]3月22日,炼油一部裂解装置重要节能设备余锅在大修期间更新"内胆"后,成功投用,日产高品质中压蒸汽近320吨,日创效近5万元,跨越余锅上周期经常泄漏停运消缺的节能"瓶颈",为装置全年的节能增效工作奠定基础。

该装置余锅回收近650摄氏度再生烟气,通过加热除氧水,生产中压蒸汽,是该部重要的节能设备。

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安庆炼油一部余锅更新内胆跨越节能“瓶颈”

2012/3/28 9:44:27   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2012-03-27]3月22日,炼油一部裂解装置重要节能设备余锅在大修期间更新"内胆"后,成功投用,日产高品质中压蒸汽近320吨,日创效近5万元,跨越余锅上周期经常泄漏停运消缺的节能"瓶颈",为装置全年的节能增效工作奠定基础。

  该装置余锅回收近650摄氏度再生烟气,通过加热除氧水,生产中压蒸汽,是该部重要的节能设备。

  鉴于该装置余锅运行时间已超过三年,余锅各部位内部管束老化、腐蚀、磨蚀严重,多次发生泄漏现象,多次进行堵漏消缺。为了保证余锅的安稳运行,彻底根治"旧疾",在大检修期间,改装置对余锅进行了更换"内胆"大手术,将蒸发段1080根管束、省煤器两组共40排管束全部予以更换。

  为保证更换"内胆"后的余锅能产出高品质中压蒸汽,该装置按照煮炉方案向余锅加注氢氧化钠、磷酸钠药水对余锅进行煮炉工作,同时该装置还对大修后的余锅管束进行正冲洗和反冲洗,洗除汽包内表面的铁锈、油质和水垢。在做开炉准备工作前,职工积极联系仪表工投用相关调节阀,配合仪表工校验余锅水位、压力等仪表,做好开炉前的各项准备工作。并且该装置职工对余锅进行了水压实验,加强各部位的漏点检查,保证余锅本体、各承压部位无一处泄漏现象。

  3月21日19:30,余锅具备开炉条件后,余锅按开炉步骤开始收除氧水,分步并入再生烟气进行升温升压工作。3月22日3:30,该装置连夜将近13.5吨/小时的中压蒸汽成功并入全厂管网。