[中国石化新闻网2012-03-14]塔河采油一厂以建设"资源节约型、环境友好型"企业为目标,着力能源损耗源头治理,将节能减排工作与增储上产、降低生产成本、增加效益相结合,2010年至2011年两年节约能耗30.96万吨标煤,实现了企业"低碳发展"。

该厂根据热力系统、电力系统、注水系统、集输系统、机械采液系统的耗能情况,因势利导,通过科技">

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塔河采油一厂“因势利导”节能30万吨标煤

2012/3/15 9:33:43   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2012-03-14]塔河采油一厂以建设"资源节约型、环境友好型"企业为目标,着力能源损耗源头治理,将节能减排工作与增储上产、降低生产成本、增加效益相结合,2010年至2011年两年节约能耗30.96万吨标煤,实现了企业"低碳发展"。

  该厂根据热力系统、电力系统、注水系统、集输系统、机械采液系统的耗能情况,因势利导,通过科技节能取得了很好的成效。

  针对塔河油田部分井供液不足的特点,该厂多次论证,引进低能耗高效率的皮带轮抽油机加深泵挂生产,一举解决了普通大冲次抽油机高能耗、低寿命的问题。长冲程、低冲次的皮带轮抽油机不但减小了抽油机的惯性载荷,降低了由此引起的杆断事故,而且运行平稳,有效的延长了抽油机的使用寿命。

  采油厂针对机采井多,油藏类型复杂、沉没度高、抽油机载荷利用率低等问题,坚持"以源头管理为核心,过程管理为保障,合理优化为手段"的机采井管理思路,机采管理和技术水平稳步提升,截至2011年底机采井开井率91.5%,综合利用率90.6%,平均泵效79.7%,平均沉没度1066米,平均检泵周期651天,与2010年底相比较,机采指标取得了"三升一降"的显著成效。

  该厂以"四优三控"为思路(优化油井生产、优化工艺方案、优化地面设施、优化倒运方案、控制倒运井、控制倒运量、控制倒运线路),以"节点控制法"为手段,全面开展油田降"三倒"(倒液、倒水、倒油)工作。实施分段"节点控制法",控制"三倒"的各个环节,从优化工艺和方案设计着手,落实责任,明确目标,从源头开始控制三倒费用。

  通过优化管网,降低了掺稀油倒运量。2011年新建装车站至TK7201井掺稀管线2.26公里,投产后,日均减少掺稀倒油约100吨,累计减少掺稀油倒运量2.33万吨;通过优化运行路线,缩短运距,降低了倒液成本。经过统筹安排,将TP片区产液通过S112流集输至TK1118X流程后,就近倒运至S65流程生产,缩短运距40公里,每吨节约倒运成本16元,累计节约成本77.71万元;通过加快单井管线建设,减少了新井倒液量。对新井采取及时跟踪钻井进度、超前规划、提前建设,见产后及时进入集输管网生产,2011年7口新井见产后即进入管线生产,累计减少新井倒液量1.58万吨。

  采油厂还制定了《车辆运行优化办法》,每月中旬对全厂车辆进行优化调整,在边缘井大幅增加的情况下外租车费用保持平稳,运行效率得到大幅提高。

  经过大力推进节能减排工作,2010年该厂节约能耗15.59万吨标煤,比年度油气生产综合能耗指标减少了1.42千克标煤/吨;2011年节约能耗15.37万吨标煤,实现了企业的"低碳发展"。