[中国石化新闻网2011年12月6日]今年下半年以来,扬子石化烯烃厂通过技术攻关,加强源头治理、改进废碱系统、投用废碱下塔等一系列措施,确保了污水处理装置的处理能力大幅提升,与去年同期相比,外排污水中硫化物和COD含量下降约50%,石油类下降约60%,污水综合合格率达到100%。

为了提高外排污水合格率,扬子烯烃厂首先加强源头监管,尤其是对乙烯装置强化排污管理,通过技术改造,烯烃厂先后完成了老区">

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扬子石化技术攻关确保污水达标排放

2011/12/8 9:21:07   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2011年12月6日]今年下半年以来,扬子石化烯烃厂通过技术攻关,加强源头治理、改进废碱系统、投用废碱下塔等一系列措施,确保了污水处理装置的处理能力大幅提升,与去年同期相比,外排污水中硫化物和COD含量下降约50%,石油类下降约60%,污水综合合格率达到100%。

  为了提高外排污水合格率,扬子烯烃厂首先加强源头监管,尤其是对乙烯装置强化排污管理,通过技术改造,烯烃厂先后完成了老区和新区裂解炉的间断排污系统改造,每小时减少排污量10吨以上。同时,烯烃厂对各装置的设备,尤其是换热器进行全面普查,对泄漏的设备及时进行检修,避免由于设备泄漏导致污水超标。

  为了确保污水达标排放,烯烃厂循环水车间加强工艺优化和实时监控,及时进行检测分析污水的各项指标;车间加强日常的加药调整和旁滤池清理工作,做好水质改善后水系统化学清洗的准备。针对污水系统中浮渣较多的难题,烯烃厂组织开展了污水浮渣破乳脱水攻关,通过酸化油水分离、混凝脱水、破乳剂破乳等措施,解决了困扰污水装置多年的浮渣难以处理的问题,使积聚在含油水罐中的浮渣得到了消除,处理浮渣1000吨以上,含油水罐的液位由86%降至30%,消除了污水装置的运行隐患。

  针对污水处理装置来水PH值高、硫化物含量高、异味较大等难题,烯烃厂技术运行科联合乙烯、循环水等车间,积极开展技术攻关,经过长达3个月的技术攻关,烯烃厂巧妙利用了闲置多年的废碱下塔,将以前直接排入污水系统的废碱液,经废碱下塔改进废碱装置进行处理,有效改善了现场环境,提高了外排出水的合格率。

  目前的监测数据表明:烯烃厂污水系统的废渣量以及污水中的污染物、硫化物、COD、油含量明显减少了,装置来水水质大幅提高,外排污水实现达标排放。