[中国石化新闻网2011年11月9日]11月上旬,记者从巴陵石化己内酰胺事业部获悉,通过推行"闸板"管理等一系列措施落实清洁生产。今年前10个月,该事业部总管外排污水COD(化学需氧量)已经稳定控制在60毫克/升(污水排放国家一级标准)左右,氨氮小于15毫克/升,外排污染因子COD、氨氮浓度同比2007年分别下降89.47%和81.39%,实现装置综合排水的达标要求。
随着己内">
当前位置:首页  >  节能、环保与新能源  >  巴陵石化己内酰胺部设闸控污保排放达标
节能、环保与新能源

巴陵石化己内酰胺部设闸控污保排放达标

2011/11/11 9:05:11   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2011年11月9日]11月上旬,记者从巴陵石化己内酰胺事业部获悉,通过推行"闸板"管理等一系列措施落实清洁生产。今年前10个月,该事业部总管外排污水COD(化学需氧量)已经稳定控制在60毫克/升(污水排放国家一级标准)左右,氨氮小于15毫克/升,外排污染因子COD、氨氮浓度同比2007年分别下降89.47%和81.39%,实现装置综合排水的达标要求。
  随着己内酰胺装置产能的提升,巴陵石化己内酰胺事业部下游环保装置的压力增大。该事业部通过扎实开展污染源排查,梳理出了影响环保的五大主因。为实现清污分流,该事业部通过半年的地下寻踪,共查出并改正污水进入雨水的错误走向19处。
  该事业部对高浓度污水实施污污分治,新增高浓度废水池将催化剂产生的废水、膜清洗废水、离子交换废水进行浓稀分离操作,高浓度污水送至焚烧装置焚烧,低浓度污水再送生化处理。对于节水减污,他们调整和优化工艺,将蒸发冷凝液回用到羟胺肟化装置制备氨水,每小时减少了高氨氮污水排放量11立方米。他们还完成了生化系统一级达标改造,提升了末端治理能力,杜绝了生化系统受大量高浓度污水冲击情形的发生。
  该事业部把治理的重点放在源头控制上。根据装置现状,他们集思广益,提出了在各生产装置排污口增设闸板,控制生产单元无序排污的措施。事业部在9个生产装置排污隔油池上设置了25块闸板,对各装置的明沟污水排放口设闸上锁,需要排污必须请示开锁,严格限制装置污水产生量。该项改造实施后,为强化环保提供了有效可行的管理手段,尤其是在督察随意排放、漏排、不合理用水等方面效果明显。上游源头排污量大幅下降,有效缓解了末端环保装置的处理压力,促进了达标排放。