[中国石化新闻网2011年9月26日]近三个月来,金陵石化化工一厂深挖节能潜力,节能效果显著。通过对供水、苯酐、增塑剂等装置循环水系统进行技术改造,细化管理,使"不太可能办到的事"变成了可操作,"只要用心,就能办到"据测算这几项改造,每年可节电100多万千瓦时,节循环水300万m3。
6-8月,该厂首先提出对三级泵房进行节能改造,即用泵额定功率37千瓦取代原">
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金陵石化一厂:深挖节能潜力 效果显著

2011/9/28 9:39:03   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2011年9月26日]近三个月来,金陵石化化工一厂深挖节能潜力,节能效果显著。通过对供水、苯酐、增塑剂等装置循环水系统进行技术改造,细化管理,使"不太可能办到的事"变成了可操作,"只要用心,就能办到"据测算这几项改造,每年可节电100多万千瓦时,节循环水300万m3。
  6-8月,该厂首先提出对三级泵房进行节能改造,即用泵额定功率37千瓦取代原额定功率为135千瓦供水泵,完成后泵电机电流从130A下降到40A,每月节电2.4万千瓦时。随后进行了公用工程循环水泵进行改造,由于历史设计等原因,该循环水泵在运行过程中,出口阀开度只能到1/3,否则就会造成超电流现象。由此造成大部分能量损失在阀门处,且泵的输出量达不到额定流量。如何解决这一技术"瓶颈",摆在了该厂面前,如果改造不恰当,既影响下游装置的正常生产又可能造成经济损失。该厂组织力量进行攻关,相关人员想办法、查资料、定方案,通过仔细分析和计算,决定对5#循环水泵首先实施叶轮切削。说干就干,他们不等不靠,发挥节俭、吃苦、科学工作的精神,利用公用工程车间保全组的技术优势,战高温酷暑,克服诸多困难,最终完成了5#循环水泵实施叶轮切削试验,泵电机工作电流从360安培下降到280安培,而循环水输出水量比以前大幅度增加,改造取得一次性成功,随后对其它五台水泵也进行了改造,节能效果非常明显。运行结果显示,平均单台泵的电流下降了50A,据测算每年可节电近100万千瓦时。
  6月下旬,该厂利用Ⅰ苯酐装置大修时机,认真细致调节循环水阀,观察透平机运行、循环水流量、阀门开度、进出温差情况,并作好记录,优化生产工艺,最终将循环水流量控制在600m3/h,透平机组运行及各项参数稳定,数据显示每小时可节约循环水400m3
  7月中旬,增塑剂车间职工提出了"将多元醇装置的蒸汽凝液接入Ⅰ套装置的凝液线中。"建议,该厂采纳了这项改善生产经营建议并进行了实施。实施结果表明每天可降低循环水用量约1000m3。