[中国石化新闻网2011年8月25日]8月份的"扛红旗争第一"活动指标显示,沧州炼化7月份的制水比耗再创新低,实现1.14的历史最好水平。在集团公司水务管理竞赛中,沧州炼化从排名靠后攀升为名列第九,化学水离子水耗达11.276立方米/千摩尔,比去年同比降低30.09%;化学制水成本实现1.8233元/立方米,同比降低55.37%。
今年以来,沧州炼化结合"扛红旗争第一">
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沧州炼化水资源利用率大幅提高

2011/8/29 9:24:41   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2011年8月25日]8月份的"扛红旗争第一"活动指标显示,沧州炼化7月份的制水比耗再创新低,实现1.14的历史最好水平。在集团公司水务管理竞赛中,沧州炼化从排名靠后攀升为名列第九,化学水离子水耗达11.276立方米/千摩尔,比去年同比降低30.09%;化学制水成本实现1.8233元/立方米,同比降低55.37%。
  今年以来,沧州炼化结合"扛红旗争第一"活动的开展,不断追求新的节水降耗目标,针对参加集团公司水务竞赛的"化学水装置的标准离子水耗"和"单位现金操作费用"两项指标。细致分析去年综合排名靠后的原因,采取了以下有效措施:
  在强化内部管理方面,他们抓大不放小,深挖薄弱环节,不断细化节水降耗每一单元的过程控制,持续提高节水水平。动力车间对阴床采样口进行改造,原来阴床的4个采样口,由于设计原因偏离外送水线约1米,每次采样都排水5分钟左右,造成水资源浪费。他们通过精细化流程发现了这一问题,立即组织技术人员对原采样口进行改造,并对采样方法进行变更,这样每月可少损失20吨的半成品水;车间每月对9台阴阳离子交换器还原约15~20次,每台次反洗用新水约80~100吨,每月用水1500~2000吨,旧床失效后,他们采取压缩风压残余水进新水箱的做法,并要求洗罐人员及时回收正洗水,两项合计每次至少回收淡水20吨进新水箱,累计每月节约新水约400吨。
  在应用新技术方面,通过坚持不懈的技术攻关,7月份沧州炼化污水回用双膜系统实现了连续运行,产水量、产水水质均达到了设计标准。该装置设计为两套75吨/每小时的超滤和两套50吨/每小时的反渗透,装置正式运行后,每小时可处理150吨污水,产软化水100吨,每小时可节约新水100多吨,对该公司降低吨原油取水及节能减排都将发挥重要的作用。双膜系统连续运行以来,该公司7月份累计实现输送锅炉给水约4000吨,取得了可喜的节水效果。目前相关人员不断继续完善系统,优化操作,力争实现系统平稳安全运行,确保实现长期的节水功效。