[中国石化新闻网2010年12月13日]为实现生产与自然环境的和谐发展,胜利油田油气集输总厂集贤输油站牢固树立安全、健康、环保的人文化管理思想,坚持推行“清洁生产工作法”,促进人与自然和谐相处,推动生产与环境保护协调发展,营造绿色输油站。在严格控制运行指标,强化安全标准化操作的同时,通过科技改造将污水排放控制为零,实现了全站零污染的生产目标,为职工创造一个优美、舒适、健康的工作环境。
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节能、环保与新能源

胜利集贤输油站科改减排创建绿色站库

2010/12/15 9:04:41   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网 2010年12月13日] 为实现生产与自然环境的和谐发展,胜利油田油气集输总厂集贤输油站牢固树立安全、健康、环保的人文化管理思想,坚持推行“清洁生产工作法”,促进人与自然和谐相处,推动生产与环境保护协调发展,营造绿色输油站。在严格控制运行指标,强化安全标准化操作的同时,通过科技改造将污水排放控制为零,实现了全站零污染的生产目标,为职工创造一个优美、舒适、健康的工作环境。
  工作中积极推行环保目标责任制,完善修订了各项制度,从生产全过程入手,从源头抓起,利用科学的管理手段,有效控制污染事故的发生。针对输油管线老化严重,管线易穿孔的实际,他们坚持做好输油管线的巡回检查工作,并责任到人,做到发现问题及时解决,有效防止污染事故的发生。与此同时,对外输油泵冷却水系统、热力排水系统两个污水源头进行了科技改造,实现了污水的零点排放。
  一是对外输泵的冷却用水系统进行改造。外输泵的冷却用水,原先是由两台冷却水循环泵提供,然后冷却水流入污油池。由于污油池太小,尤其是雨季雨水的增多经常发生污油、污水的外溢,造成污染,使生产与环保不能和谐发展。为了解决这一制约生产环保和谐发展的难题,他们成立了以主管生产的技术副站长徐涛为组长、以技术员、技师等技术骨干为成员的攻关小组,对冷却用水系统进行了改造,改造中他们集思广益,认真研究,力求流程合理、科学节能。1、去掉了两台冷却水循环泵,利用高架水罐的空高压力用水对泵轴进行冷却。2、改变冷却水管道流向,将污水排往蓄水池,同时在外输油泵冷却水排水管道与蓄水池之间建了一个沉淀水池,并在沉淀水池进口安装了一道过滤网对污水进行过滤,过滤后的清水又流回到了蓄水池,形成了水的循环利用。由于泵冷却水的循环利用,既克服了冷却污水外溢造成污染,又克服了因该站地处偏远自来水源不足,造成停泵,原油不能及时外输的困难,还节约了大量的水、电能源。该项措施实施后,按每年该泵运行260天计算,年节约水3900m3,节资1.872万元人民币;年节约水电1.37万度电,节资0.697万元人民币。水电两项合计节2.569万元人民币。
  二是对热力排水系统进行了科技改造。将锅炉、超导加热炉的排水管道进行了改造,由原先的排往污油池改为排往蓄水池,年节水约30立方米,节资0.014万元人民币。
  以上两项科技改造与改造前同比合计年节资2.583万元人民币,该两项措施的实施,不但减少了污染实现了环保生产,而且确保了原油外输的安全优质、低耗高效生产。