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节能、环保与新能源

济南炼化两罐区疏水系统联姻 节能效果显著

2010/6/22   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
 
  [中国石化新闻网2010年6月18日]  在“比学赶帮超”活动中,济南炼化沥青车间提出要从思想上真正克服因循守旧、墨守成规的传统模式,大胆改革创新,在学中求创新,在赶中求进步。靠着这种求突破、谋发展的思路,沥青两罐区疏水系统成功实现“联姻”,即十一罐区的凝结水为七罐区提供加热源,极大降低了蒸汽消耗,创造出一种新型加热方式。
  沥青车间罐区部分由沥青十一罐区和蜡七罐区两部分构成,两罐区的蒸汽消耗在石蜡单元蒸汽消耗中占到大部。如何有效地把罐区能耗降下来成为摆在车间管理人员面前的大问题。经过查阅资料,集体讨论,车间提出把十一罐区的凝结水改至七罐区,并代替七罐区加热和伴热的1.0MPa蒸汽。此方案具有较强的可行性,在沥青罐区的凝结水和乏汽温度能达到120-126℃,压力能保证在0.3MPa,而蜡罐区的加温要求是在60-75℃,因此车间立即对两罐区加温疏水系统进行了工艺设备改造:更换阀门,更新疏水器,增加管线长度,增添动力泵等。
经过20天紧锣密鼓地改造,各动改项目圆满完成。投用后两罐区各项温度指标完全达标,能够满足生产和装车的需要。与改造前比较,两罐区蒸汽消耗每天各降低10吨,降幅分别达17%和33%,取得良好的改造效果。