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节能、环保与新能源

大庆石化炼油厂循环水“高浓缩”年节水20万吨

2009/3/2   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
  [石油商报2009年2月18日] 笔者近日从大庆石化公司了解到,炼油厂通过使用循环水高浓缩倍数综合处理技术,2008年循环水浓缩倍数达到3.51,比上年提高0.27个百分点,全年实现节水减排20余万吨,新增经济效益90万元。
  循环水高浓缩倍数综合处理技术是炼油厂去年研发出的节水新技术,该技术不仅提高了循环水水质,而且浓缩倍数明显提高。该技术还荣获黑龙江省节能减排劳动竞赛优秀创新成果奖。
  大庆石化炼油厂共有5套循环水系统,由于处理工艺落后,循环水系统每小时需要补水约240~280吨,占工业用水相当大的比例。为此,该厂采取了削减影响循环水浓缩倍数的措施,控制系统污染,实现系统封闭运行。
  在减少系统保有水量基础上,该厂优化整合各系统。停运二循中的化肥系统;将一套常减压装置减顶真空系统的深井水改为循环水,以提高循环水场的热负荷;五循与新五循系统管网优化,实现并网运行;废除各循环水系统的闲置管线和三循一制蜡装置的重力回水系统;通过对个别用水点的改质、替换、适度处理回用等方式关闭系统补排水点12处,实现减少系统排水量18.5吨/小时。
  此外,该厂根据炼油厂工艺介质的理化指标,编制水冷器泄漏排差方法,提高水冷器泄漏查找速度。应用高效溴系杀生剂技术,有效控制循环水中的微生物,避免因微生物过渡繁殖而导致循环水系统不必要的排污;应用环保型DQ2000高浓缩倍数循环水处理配方,防止水质发生结垢和腐蚀。
  高效溴系杀生剂技术已在大庆石化化工三厂和化肥厂应用,水冷器泄漏判定方法值得其他企业借鉴,具有很好的推广价值。