[中国石油报 2010年11月2日] 数百口开采10多年的老井不仅没减产,而且延长了寿命;新开井有10多口的日产量超过了100万立方米。10月29日,主管榆林气田开发管理的长庆油田采气二厂厂长李天才告诉记者:“科学技术把昔日不听使唤的‘磨刀石’变成了‘掌中宝’。”
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大庆炼化聚丙烯厂节能节水工作侧记

2008/9/1   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石油报 2010年11月2日] 数百口开采10多年的老井不仅没减产,而且延长了寿命;新开井有10多口的日产量超过了100万立方米。10月29日,主管榆林气田开发管理的长庆油田采气二厂厂长李天才告诉记者:“科学技术把昔日不听使唤的‘磨刀石’变成了‘掌中宝’。”
  属于上古生界地层的榆林气田,储层薄、渗透率低,气藏“暗藏”大面积的阻流带,属于典型的低孔、低渗、低丰度“三低”气藏,开采难度极大,以“磨刀石”著称。特别是这里的气井投产之时就是递减之日的“肠梗阻”现象,成为开发初期难以攻克的“顽症”,由于气田开发的经济效益很难掌控,这里也被不止一家的国际石油公司认为是一块“鸡肋”。采气二厂在思想上不断解放,技术上不断创新。面对南区早先开采的200多口老井生产中逐渐出现的“体力不足”现象,积极借鉴国内外先进的低产井管理经验,结合榆林气田上古生界天然气的成藏机理及不均匀性,大胆提出分级分类精细管理方法。一井一法,一层一治,并确立“不累倒一口高产井,不放弃一口低产井,让每一口井都百分之百发挥作用”的综合治理目标,因井而宜,分类施治,不搞一刀切,有效激发了气田生产的每一个细胞。不但老井的单井日产量大幅度提升,而且让80%以上的老井寿命由原来的7年延长到10年,低产老气井的开井时率也由2000年的42%提高到目前的60%以上。
  巧治“肠梗阻”病症,让老井实现稳产的采气二厂,在新井钻井中积极寻求提高单井产量的“方子”。2005年开始,在气田北部合作区块,通过对所属地层的系统分析对比,反复论证,借助与壳牌公司合作开发长北区块的机会,在钻井施工上,大胆借鉴合作方壳牌公司“海洋大位移钻井经验”,确定了丛式水平井组开发、稀井高产、分区开发的气田开发总体方案,落实全新的钻井施工设计理念。
  尽管在第一口钻井施工中,由于地层复杂,多处“暗藏玄机”以及国外技术一时的“水土不服”现象,走了一些弯路,但从根本上摸清了“三低”气藏的真正“脾气”,从而使昔日认为不可能征服的“磨刀石”,摇身一变成为“掌中宝”。
  截至目前,合作区完成的21口双分支水平井,平均日产气达70万立方米,单井最高日产达220万立方米,其中初始日产过100万立方米的就有15口。有关专家保守计算:一个丛式井双分支水平井,控制的气层储量可以达到直井的5倍左右,经济效益非常显著。连续9年年均产量增速接近200%的采气二厂,今年天然气产量有望达到62亿立方米,实现榆林气田开发史上的又一个高产年。
 

一上,综合能耗141千克标油/吨,达到历史最高水平。
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