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节能、环保与新能源

金陵石化2号常减压装置能耗创新低

2008/8/29   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
   [中国石化新闻网2008年8月27日] 金陵石化对2号常减压装置实施技术改造,积极优化工艺操作流程,加强节能目标责任制考核,使装置能耗再创新低。上半年,该装置综合能耗达到9.30千克标油/吨,名列集团公司同类装置前茅。
   2号常减压装置一直是金陵石化炼油加工的能耗“大户”。2006年,该装置加工能耗占到金陵石化总能耗的13%,如何降低该装置能耗,成为金陵石化节能降耗工作的一个重点。
   今年以来,金陵石化以“学镇海,找差距”为目标,大力推行节能精细化管理,把各项节能指标层层分解到班组,在装置“跑冒滴漏”、新鲜水替代、化工药剂使用等方面建立了严格的奖惩制度,将节能考核在达标考核体系中的比重从1%提高到3%,进一步提高了基层单位节能降耗的积极性。2号常减压装置以此为契机,广泛开展节能攻关,积极实施各项节能措施,收到了良好效果。
   该装置过去自产蒸汽的外输量一般在每小时0.8吨,今年车间将外输蒸汽标准提高到每小时1吨,超供奖励,欠供扣分。职工主动对发汽热源、加热炉雾化蒸汽和扫线蒸汽加强监控,增产降耗,使装置的外输蒸汽增加到每小时1.5吨。在装置化工药剂使用上,他们从采购材料源头开始把关,注重“性价比”,降低化工药剂的用量,使每吨产品的化工药剂费用下降20%。上半年,该装置的各项能耗再创新低,月均新鲜水耗量从4000吨减少到1200吨,产品耗电从6.2千瓦时/吨下降到5.6千瓦时/吨,跨入集团公司同类装置节能先进行列。