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节能、环保与新能源

鄯善采油厂节能减排成效显著

2008/6/26   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
  [吐哈石油报2008年6月25日] 6月19日,记者在鄯善采油厂了解到,这个采油厂今年1—5月原油综合能耗下降8%,节能减排成效显著,节约发展、清洁发展迈出新步伐。
  鄯善采油厂在努力多产油的同时,加大节能减排力度,充分调动员工节能降耗的积极性和主动性,使“节能减排、循环发展”的理念深入人心。为实现能源消耗总量的有效控制,确保节能指标全面完成,采油厂出台了《能耗考核实施细则》,将全厂成品油、天然气、水、电4种能源消耗指标分解到各工区,进一步细化考核,使节能降耗管理规范化、制度化。按照规定,能耗、水耗指标每超一项扣主要负责单位节能节水相关业绩分50%,能耗、水耗指标两项全超扣主要负责单位相关业绩分100%,关联单位扣分方法相同。采油厂每季度统计分析,编写能源流向分析报告,挖掘节能潜力,制定消减方案。各基层根据生产情况,制订节能降耗措施,促进节能降耗。
  电能消耗是鄯善采油厂成本的主要构成,也是节能降耗的“拦路虎”。采油厂推广应用节电新技术、新工艺,使电耗大幅下降。在低产井上推广应用抽油井空抽控制器,截至去年10月,共投运空抽器57台,年节电68万千瓦时,今年他们又安装10台空抽器,取得了较好的节能效果。推广应用三相同步永磁电机,平均节电10%,年节电可达400万千瓦时。截至去年9月,共安装抽油机变频控制柜26台,平均节电率15%,年节电45万千瓦时,今年新增6台抽油机变频控制柜。推广注水变频技术,减少电量消耗。实施“绿色照明”工程,照明灯全部更换为节能灯,实现了“绿色照明”。鄯善区域使用两套超高能量低频电子防垢系统,3套量子管通环装置,抑制了结垢现象。
  鄯善采油厂大力进行节能改造,使节能管理更加精细。在分析论证的基础上,他们将鄯勒输气管线两相改三相,改造后每小时瞬时输气量由6900立方米增加到7800立方米,提高了天然气回收率,减少了环境污染。温西六混输泵供液不足,引起泵头发烫,通过改造,用高含水井提供液量,降低了电量消耗。丘陵到鄯勒供水管线改为输气管线后,提高了输气能力,每天输气约20万立方米,比原来每天多输气约3万立方米。丘陵办公点周围绿化用水全部改漫灌为滴灌、喷灌,节水效果明显。
  完善组织机构,健全设备管理制度,细化检查评比与考核。鄯善采油厂进一步建立完善了设备能耗台账,加强用能设备监测,对发现的问题及时整改,有效减少了能源消耗。
  统计结果显示,鄯善采油厂去年原油单耗173.33千克标煤/吨,比上年降低11%以上。今年1—5月原油单耗151.57千克标煤/吨,比计划节约47.75千克标煤/吨。原油(气)生产用电单耗182.42千瓦时/吨(包括自发电消耗),节约48.63千瓦时/吨;原油(气)生产用水单耗2.73立方米/吨,节约1.02立方米/吨。原油综合能耗连续3年明显下降,实现了绿色、环保、清洁生产。