当前位置:首页  >  节能、环保与新能源  >  大港采油一厂抓能耗吨液量生产单耗同比下降3.95%
节能、环保与新能源

大港采油一厂抓能耗吨液量生产单耗同比下降3.95%

2008/1/15   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
 
    [中国石油报2008年1月10日] 2007年,大港采油一厂将节能降耗工作融入到油田开发、管理的各个环节,收到良好效果。在抽油井、电泵井开井数同比增加37口,采液量、注水量同比增加26.9万立方米、42.3万立方米的情况下,通过技术攻关和强化能耗指标的可控管理,这个厂吨液量生产单耗同比下降3.95%。
  大港采油一厂每年电耗费用在6000万元以上,占全厂操作费用的22%。其中,抽油机能耗所占比例最大。为此,采油一厂把提高机采系统效率作为重要降耗目标,设立研究课题进行攻关,从优化管柱设计、优化机采参数入手,研发系统优化软件,并把提高机采系统效率纳入日常工作目标化管理。
  采油一厂实施“一井一策”管理,优化参数,合理调整工作制度,改变了生产中存在的“大马拉小车”现象。2007年初,采油一厂对400余口抽油井进行了分析对比,梳理出泵效低于30%的低效抽油井120口。采油一厂有针对性地对其中30口井制订出综合治理方案,采用大泵径、长冲程、慢冲次的参数匹配来调整机采参数,使油井在相对合理的生产压差下生产,实现了增产降耗。
  对不同生产情况的油井采取不同的措施,采油一厂对液量大于30立方米、油量4吨以上、沉没度大于300米的抽油机井,实施提浅泵挂措施,使单井耗能降低8%至12%。自去年至今,采油一厂共实施系统优化300余井次,平均系统效率提高10%,年节约费用支出110万元。
  采油一厂规模运用节电机组、变频调速装置等节能新设备,提高了节能效果。按照抽油机传统调参方式,必须停抽换皮带轮或电机,造成部分井出砂严重、停产。通过实施变频调速技术,采油一厂有效减少了电网的电流电压冲击和电动机的无功损耗,提高了电机运行效率和生产效率,改善了低产低效油井的能耗状况。变频调速技术在11口抽油机井实施后,在不影响油井产量的前提下,每月节约电量1.7万千瓦小时,综合节电率达20%至30%以上。
  根据生产情况,采油一厂对70台抽油机进行了合理匹配,应用高效节能型抽油机,实现月节电6.1万千瓦小时。   加强能耗重点设备控制,对高耗低效设备进行淘汰和改造。这个厂选用新型节能柱塞泵代替高压离心泵,每年节约电费90余万元。在确保各项参数符合生产需要的前提下,这个厂对一些注水站离心注水泵实行减级措施,大大提高了系统效率,月节电2.4万千瓦小时。