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河南油田提升锅炉热效率降成本

2021/1/11   关键字:   来源:[互联网]
  [中国石化新闻网2021-01-08]从河南油田采油二厂传来好消息:2020年与2019年相比,直流注汽锅炉热效率由84.16%提升至88.7%。锅炉热效率提高了4.54个百分点,他们是如何做到的?
  清理锅炉“内脏”提升换热能力
  “从锅炉对流段、辐射段清理前后的照片对比看,清灰效果彻底。”该油田生产运行工作群内,采油二厂负责人发出消息称。
  针对以往烧燃料油时造成的锅炉对流段及炉膛积灰严重问题,如不及时解决,会造成锅炉热效率较低,散热损失大。
  为踏稳攻坚创效行动节拍,提升锅炉热效率,降低吨汽单耗,注汽工程部制定了锅炉吹灰计划,利用锅炉停炉、转轮注汽间隙,按照锅炉排烟温度高低,对23台锅炉逐台进行吹灰。
  一年来,利用锅炉转轮停炉间隙,采取高压水力吹灰、压缩空气吹灰、蒸汽吹灰等综合吹灰措施,分阶段开展对流段、辐射段炉管受热面积灰治理,累计实施200余台次。通过措施,降低了锅炉排烟热损失,全部锅炉排烟温度平均下降了40摄氏度,节约燃料费用550余万元,保障了锅炉经济平稳运行。
  调整锅炉参数提升蒸汽干度
  上年12月30日23时,注汽四队10号注汽站锅炉房内,当班员工陈凡丽头戴安全帽,耳朵上戴着防护耳塞,手上戴着防护手套,正蹲在干度取样器旁取样,准备化验蒸汽干度。
  该站站长魏守巨介绍说,干度化验必须要及时准确,根据干度数值,合理调整锅炉参数。蒸汽干度的高低,反映蒸汽品质的好坏,决定着稠油开采的效果。如何调整锅炉参数,控制好干度,实现锅炉经济运行,达到最佳开发效果,至关重要。
  采油二厂通过开展基于氧含量的燃烧调整,调整锅炉配风系统过量空气系数,优化风燃配比,降低排烟热容积。全年共计优化锅炉燃烧140余台次。
  调整前后数据对比,干度提升2.3个百分点,含氧量下降0.86个百分点,过剩空气系数下降0.16,排烟温度下降15.8摄氏度,节约天然气114.82万立方米,节约费用287.05万元。
  开展项目攻关提升设备利用率
  一年来,采油二厂开展修旧利废项目攻关,目前已成功让5台旧相变换热器重新上岗。
  按照国家环保要求,打造碧水蓝天工程,践行绿色企业使命,采油二厂实施天然气替代燃料油为锅炉“口粮”。天然气替代项目实施后,原锅炉燃油系统所用的相变换热器因老化也随之停用。相变换热器可有效降低锅炉排烟温度,提高锅炉热效率,从而降低锅炉能耗。而安装一台新相变换热器需65-80万元,成本较高。鉴于此,厂技术人员对停用的10台锅炉相变换热器逐一摸排,排查出有5台具备修复价值。他们组织党员突击队攻关整修,检查相变换热器内部翅片管、烟道、风机、仪控系统等,在检测符合安全要求后,使用在燃气锅炉上。
  通过恢复现有相变换热器措施,锅炉燃料单耗下降1.42标方每吨,年节约天然气78万立方米,节约费用196.56万元。