[中国石化新闻网2011年9月7日]日前,华北盐池采油厂综合递减率由2010年的13.09%下降到目前的2.52%,老油田综合递减率由8.39降到-2.39%,全厂综合递减率首次降到3%以下的同时,老油田综合递减率也首次实现负递减,创造了老油田稳产历史上的最好水平,有效支撑了油田稳产。
自然递减率的高低是衡量一个油田开发管理水平的主要指标,是完成原油生产任务的关键。
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华北盐池采油厂老井综合递减率为负值

2011/9/9 9:56:58   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2011年9月7日]日前,华北盐池采油厂综合递减率由2010年的13.09%下降到目前的2.52%,老油田综合递减率由8.39降到-2.39%,全厂综合递减率首次降到3%以下的同时,老油田综合递减率也首次实现负递减,创造了老油田稳产历史上的最好水平,有效支撑了油田稳产。
  自然递减率的高低是衡量一个油田开发管理水平的主要指标,是完成原油生产任务的关键。
  今年,该厂在去年的基础上今年又新增产量了1.35万吨。结合当前生产实际,该厂细化分解了各油藏经营管理区的产量指标,并改变以往厂里制订措施方案、基层被动落实的方式,实行各油藏经营管理区独立制订措施方案和旬度产量计划的管理模式,提升油藏经营管理区对产量变化的掌控能力和对措施效果的分析能力。
  在对老油田的开发管理上,以提高开发水平和开发效益为目标,完善健全资料录取体系、动态分析体系、油藏监控体系和技术优化决策体系;以提高机采系统效率为重点,降低作业频次、延长作业周期,通过精细油藏刻划,精细动态分析,精细过程调控,协调注采强度,实现能量和产量的双稳定、含水和递减的双控制,努力把油藏经营管理提升到二类开发水平。
  该厂目前有油井138口,因油田的低渗特性,采油速度过快会造成"欲速则不达"的现象,为遏制老井产量递减速度过快,他们将采油速度合理控制。为控制含水上升,该厂优选科学合理的采油速度,采用"长冲程、低冲次"工作制度、更换小泵径抽油泵提高泵效,泵的冲次减少,可以降低用电量,减少杆管的磨损和应力强度,延长修井周期,地层的能量得到保持,可以有效保持地层能量。
  同时,将注水井当油井精心呵护,给油井"注上水、注够水、注好水",有效补充地层能量,恢复因采出的原油造成地层的"体虚"。并通过优化注水系统,对所注的水经过层层过滤、杀菌、除垢,确保注入水"清洁",避免注水造成对储层的污染,影响采收率。通过诸多措施的多管齐下,老井成功"减负"。