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勘探与钻采工程

西北油田精细开发效益持续攀升

2018/11/14   关键字:   来源:[互联网]
  [中国石化新闻网2018-11-13]
  11月5日,西北油田采油三厂大力推进现场实践精细开发增效工作。创新驱动,深度挖潜,助力机采井健康管理。统一思想,认真落实,切实推进井筒完整性工作。问题导向,强化攻关,为油田可持续性开发增产增效提供了有力支撑。
  深化选井认识,该厂坚持动态调整,总结注气经验,深化注气选井认识和动态参数优化,确保高效注气。继续坚持单井走向单元策略,与去年同期对比,单元注气开发效益不断提升。
  在选井、参数优化上,由单井点注气置换向区域整体动用转变,优化注气量向注气、伴推水量多参数相结合转变;单一流线向单元流势调整转变;根据产出段位置,油水界面高与低优化注气量;发育多套储集体储层,波及体积大小优化注气速度。
  该厂以注气全价值链管理理念为目标,严格把控源头、实施和增值环节,做到地质背景差单井、井储构造无阁楼油井、气体回窜严重井、经济论证不过关四不注气,推广新型抽油杆悬挂器使用,利用原井管柱注气,注气队自备卸水流程,从选井、设计、测吸水、抽油杆悬挂器、注气管柱、检泵、掺稀八个方面优化。
  强化机采井生产管理,提升油井健康状态。该厂推行机采井项目化管理模式,将机采指标分配到两个项目组进行承包管理,定期组织项目组例会,实行“定人员定指标定奖惩”管理模式,将责任落实到个人。
  以健康采油理念为核心,该厂技术创新主攻地层、井筒和地面,管理提升聚焦制度和执行,以控状态、消异常、配设备、提能量、补短板、优参数、建标准、建责任八大举措为抓手,全力打造机采井健康管理典范。
  延长抽油泵和抽油杆服役周期。该厂共应用改进型杆式泵五井次,目前均生产正常,生产时效增加,现场应用效果良好,有效延长杆式泵服役周期。在TP151井开展现场实验,入井后已连续生产465吨,较上一轮免修期增加257吨,目前已推广应用六井次。降低沥青质析出和套损风险,风险等级呈下降趋势。
  该厂以智能抽油机、永磁电动机、变频控制柜三个提高为契机,智能抽油机可无极调参,能耗低(较游梁机节电约15%)。建议应用于供液较差井,经测算成本回收期3.5年。永磁电动机试验三井次,节电效果达8.3%。经测算成本回收期为2.5年。无功功率大幅降低,视在功率随之减少。变频控制柜试验2井次,节能12.2%,经测算成本回收期为3.1年。
  结合裸眼封隔器解封情况,该厂对近五年解封的三十五口井裸眼封隔器进行相关梳理,裸眼封隔器解封成功率为60%。针对落鱼井、表套起压井、套损井、垮塌井制定井筒完整性评估标准,并开展风险分级。对托甫台二百二十二口井进行风险分级,并从落鱼风险、套损风险、垮塌风险、表套起压进行三级风险划分,共排查出风险故障井九十七口。
  针对套管的腐蚀、变形、裂缝、错断、孔洞等异常,通过电磁探伤、多臂井径技术配合检测,对多轮次注水、单井注气、单元注气井的套管进行检测,截止十月共开展七井次,主要采取多臂井径技术、电磁探伤、井温找漏、噪声找漏,多种检测技术能够互补验证,检测结果与实际吻合率达90%以上。
  从强基础、抓关键、定方案、提总结四个方面,该厂不断探索井下落鱼高效打捞施工技术与管理体系。全年进行打捞作业七井次,成功六井次,其中套管封隔器类落鱼处理成功率提高明显,成功处理三井次,成功率100%。
  加强油井管理,实现采油工程指标“三升四稳”:通过制定合理注采及间开周期、做好扶停工作,实现开井率、综合利用率升高;继续推进机采井健康工况管理,加强异常工况处理与预防,提高检泵周期。
  做好日常管理,实现生产时率运行平稳。该厂通过高压注水、注气、防气等手段,在油藏供液能力整体下降的大环境下,从补充地层能量、消除气体影响等方面保持泵效稳定;建立工况智能诊断系统,做到异常早发现,早治理,实现躺井率、维护频次稳定。