沧州炼化油品二车间改造装车系统,改用质量流量计

[中国石化新闻网2012-04-10]沧州炼化油品二车间,以油、气产品汽运出厂为主要工作。近年,油品二车间改造了装车系统,增设了油气回收装置,各项工作迈上新台阶。2011年,油品二车间的油品装车出厂量创历史最高纪录,而油品损耗率创历史新低。

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装车量创新高 损耗率创新低(图)

2012/4/11 8:59:55   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  沧州炼化油品二车间改造装车系统,改用质量流量计

  [中国石化新闻网2012-04-10]沧州炼化油品二车间,以油、气产品汽运出厂为主要工作。近年,油品二车间改造了装车系统,增设了油气回收装置,各项工作迈上新台阶。2011年,油品二车间的油品装车出厂量创历史最高纪录,而油品损耗率创历史新低。

  3月29日,沧炼油品二车间油品装车出场。

  装车改造,降油品损耗

  走进油品二车间,空气中已闻不到石脑油的气味。为了减少油品损耗,保证产品顺利出厂,2010年,车间利用装置大修的机会,对装车系统进行了彻底改造。

  首先,他们决定增上油气回收装置,这就必须将以往的敞口装车改为密闭装车,才能达到回收油气的目的,消除敞口装车造成的可燃气挥发带来的安全隐患。车间进行了多方考察调研,并逐个统计槽车口型号,摸索规律。根据槽车口型号的不同,他们同鹤管厂家沟通,进行现场试验,对鹤管密闭罩进行了改造,收到了预期的密闭效果。随后,他们增上油气回收装置,回收油品在装车过程中排放的油气,减轻油气外溢造成的大气污染,减少经济损失。2011年11月,油气回收装置成功投入运行。

  装车管线的加粗,保证了油品及时出厂,2011年的油品出厂量达到42万吨,创历史最高纪录。油气回收装置运行后,油气处理量达到240立方米/小时,全年可回收油品135吨,创效100万元。装置在线尾气浓度检测仪显示,油气经过处理,排放尾气中非甲烷总烃含量仅为4克~6克/立方米,明显低于国家环保部颁布的"低于25克/立方米"排放标准。全年的油气损耗率也降到0.19%,创历史新低。

  甩掉地磅,精准计量

  今年3月,该车间完成了另一项重大改革,油品出厂计量甩掉地磅,国内先进的质量流量计闪亮登场。

  2011年,车间对流量计数据与地磅数据每天进行梳理比对,其误差值均在正负40千克内,满足以流量计为贸易交接手段的条件。2011年8月,河北省计量院对现场流量计进行在线标定。今年2月中旬,河北省计量院再次对现场流量计进行在线标定,结果完全符合要求。他们还通过软件厂家对装车软件系统进行改造,具备了直接从DCS打印出厂票据的功能。

  质量流量计比体积流量计更为先进,可实时测量介质质量、密度、温度,而且一经投入使用,它的测量结果不因人的主观意志而改变,测量结果客观、科学,消除了体积换算成质量带来的误差。装车数据在电脑显示屏上一目了然,并可直接打印成单,既节省了人力、物力,又提高了装车效率。

  流量计投用后,车间与地磅称重做了对比:以往的地磅称重误差在正负60千克内均属正常范围,低于20千克根本显示不出来;而流量计非常精准,数据表明,绝大多数装车量误差被控制在正负20千克以内,为企业减少了损失。