[中国石化新闻网2011年1月17日]齐鲁石化第二化肥厂积极探索煤气化装置的运行规律,通过实施计划性倒炉消缺、预知性设备检修等工作措施,装置长周期运行水平逐年提高,2010年,煤气化装置系统连续运转最长达235.53天,同比提高58.23天,全年运转率达99.08%。
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齐鲁二化煤气化装置长周期运行创新纪录

2011/1/19 9:17:45   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网 2011年1月17日] 齐鲁石化第二化肥厂积极探索煤气化装置的运行规律,通过实施计划性倒炉消缺、预知性设备检修等工作措施,装置长周期运行水平逐年提高,2010年,煤气化装置系统连续运转最长达235.53天,同比提高58.23天,全年运转率达99.08%。
  2010年,是该公司煤气化装置运行的第二年,由于腐蚀、磨损、冲刷的工艺生产特点,装置逐渐暴露出潜在的许多问题,全年计划检修6次,光花在检修上的时间就有154天,该厂以安全连续生产为中心,克服困难,全情投入,较好地实现了装置的安全稳定运行。
  技术攻关,攻克瓶颈。对煤气化装置的疑难杂症进行了全面攻关,实施技术改造20几项。其中,高压煤浆泵更换缸头、激冷水泵入口管线改造、黑水调节阀加陶瓷内衬等对症下药的攻关,有效地克服冲刷、腐蚀带来的对运行的不利影响。
  预知性检修,稳定生产。在确保安全的前提下,该厂根据生产情况,科学合理制定计划检修的时间,气化炉每2个月更换烧嘴1次,每4个月系统检修1次,在此基础上,在根据炉砖等的使用情况,适时调整计划,保证了系统的连续稳定运行。
  严格控制工艺指标。针对生产情况,对氧煤比、煤浆浓度、氢碳比等一些关键性指标,加强监控,使其达到最佳状态。该厂在职工中开展了小指标竞赛活动,将指标控制与考核挂钩,有效调动了职工的积极性。在竞赛的背景支持下,装置的煤浆浓度从58.89%提高到59.85%,系统的有效产气量也有了大幅地提高。
  人人争做“啄木鸟”。在设备管理中,将设备分等级、分类别承包到个人,筑牢“三道防线”,同时发动全员动手,在职工内部开展隐患标兵排查活动,查找设备隐患,鼓励人人都做“啄木鸟”,9-12月,煤气化装置查找问题465项,整改率达99%以上,有效提升了设备运行可靠度。