当前位置:首页  >  储运工程  >  中石油管道公司创建节能节水先进企业纪实
储运工程

中石油管道公司创建节能节水先进企业纪实

2008/8/22   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
   [中国油气管道网2008年8月19日] 管道公司依靠科学技术和精细化管理,走出了一条管网生产运行节能发展之路。在2006年节能10.9万吨标准煤的基础上,管道公司2007年又实现节能3万吨标准煤,并于今年第4次蝉联集团公司节能节水型先进企业。
  对于管理跨度和幅度都很大的管道公司来说,这一荣誉来之不易。
  管道公司所辖管线近8900公里,站多线长,多数站场远离城市、乡镇,管道沿线地质地貌复杂,自然环境恶劣,输送介质多,分输口多。管线设备、自动化程度良莠不齐,既有上世纪70年代建成投产的管线,又有近几年投产的技术含量高、自动化程度高的新管线。
  面对如此复杂的管道,管输能耗成本要达到总成本的34%,节能减排工作任务十分繁重。
  管道公司领导高度重视节能减排工作,并将其作为约束性指标纳入生产计划和业绩考核中。同时坚持科研与生产相结合,以降低输油气生产油电消耗为重点,以完成输油气任务为目标,不断探讨不同管线和管段的运行方案、运行控制参数,确保管道安全经济运行。并利用同一个水力、热力系统上下输油站互补的运行特点,达到节约能源的目的。
  根据系统内不同管段的具体情况,合理确定最佳运行方案。近年来,由于东部管网实行大庆油与俄罗斯原油混合输送,曾出现严重堵库及东部管网高库存、高管压的情况,严重影响了管线的安全运行。公司及时召集相关技术人员和运行专家,研究、探讨运行方案,在确保安全的前提下,最大限度地降低运行温度和运行成本。技术人员根据管线不同管段的地理位置、穿跨越及管线变形、腐蚀等实际情况,计算出最佳运行方案,及时调整运行机组和启停泵输油站个数,实施密闭输送工艺。各级管理人员随时监测管线的运行参数,发现问题及时反馈给运行调度,做到统一控制。5年来,东部管网每万吨公里综合单耗从200千克标准煤逐年下降至150千克标准煤以下。
  管道公司坚持科研与生产相结合,以降低输油气生产油电消耗为重点开展攻关。为减少烟尘排放,公司下决心淘汰落后设备,先后为17个输油站安装清灰除尘器26台,解决了清灰与环保之间的矛盾,提高热效率2%,年减少烟尘排放量80多吨。管道公司投资150万元对马惠宁线加热炉进行改造,将原来积灰严重、换热效果不佳的空气预热器改为原油预热器,并在全线进行推广。此举不仅降低了排烟温度,提高了热效率,每年还可节约燃料油488吨,折合人民币171万元。当年即收回了投资成本。   优化运行方案,走精细化管理之路。公司在成品油输送技术中,开展了批次跟踪和油品界面检测技术研究,调试油品界面检测装置OID,准确检测不同油品的批次界面,最大限度地减少混油量,使投产时的712吨/混油段降至425吨/混油段,下降幅度达到40%,实现了燃料用柴油消耗的减少。   马惠宁线根据现场实际,采用新的“三三六”输送工艺,逐步延长冷输时间,降低原油加热温度,与原来的“三三六”方案相比,每年节约燃料油近3000吨。中朝输油管线继续采用热处理间歇输送方式,利用峰谷平价电实施夜间运行、白天停输,与正常输送相比,每年可节约电费支出51万元。   管道公司利用新疆天然气资源,在条件成熟的库尔勒、鄯善输油站实施以气代油项目,投资45万元,实现年替代原油2500吨,节约资金635万元。采暖期内不到1个月即可收回全部投资成本。   除注重优化整个管网运行方式外,管道公司每月还对每条管线进行运行分析,并根据分析结果,合理调配不同管线的运行方式。针对兰成渝管线、库鄯管线分别与西部管道衔接,阿独管道与境外哈萨克斯坦管道衔接的实际,公司在节能管理上,积极配合兄弟单位,协调各方面工作,共同实现节能降耗目标。   提高单体设备效率,是管道公司节能工作的又一大特点。早在2002年,管道公司就对同类型单体设备进行了一次能耗大测评,评选出“十佳”设备,取得了良好效果。现在,公司每年都按计划,对炉、泵等关键设备进行能效监测,根据监测结果向所属单位提出整改建议,由各二级单位具体实施,并将其列为公司年终和半年生产大检查的重要内容。   管道公司对泵、炉、加热机等关键设备已实现了单机计量,对计量数据进行综合分析,从中查找不合理因素,挖掘节能潜力,促进能源节约和生产调度的有机协调,实现生产过程中的整体优化。   目前,管道公司在改进、发展、延用成熟技术的同时,积极研究推广、应用先进适用的节能节水新技术、新工艺,对不同管线采取有针对性的节能节水措施,重点推广应用了以气代油、变频调速、余热回收、叶轮切削、节能型变压器、高效燃烧器、热管式换热器及缩短清管周期、减少添加减阻剂使用等技术,促进了企业节能降耗工作的升级和提高。